石榴云/新疆日报记者 于江艳 通讯员 张俊
今年,西北油田已实施注氮气增油技术14年,累计注氮气53.2亿立方米,增油超960万吨,整体采收率提升2.5%,注气标杆单元采收率提升5%以上。
在塔里木盆地,西北油田注氮气采难动用油业绩亮眼。特别是近三年,年注氮增油突破百万吨,氮气驱油已成为西北油田建设千万吨级现代化油气田稳产的“压舱石”。

西北油田的注氮气设备。潘阳秋摄
破局:一口井点燃的星星之火
西北油田所属塔河油田的油藏深埋5500米以下,没有规整的砂岩孔隙,只有大小不等的溶洞、溶蚀孔洞与裂缝交织缠绕,如同一座倒悬地下的“桂林山水”。
油藏非均质性极强、连通性极差,注水开发后期,大量剩余油富集在溶洞高部位,水驱不到、常规工艺够不着,业内称之为“阁楼油”。
这片“盲区”,曾让无数技术人员扼腕叹息。
转机始于2012年。西北油田开发技术团队在研究单井注水替油时萌生一个大胆构想:既然水重油轻、水驱向下,何不用更轻的介质从顶部“压”油?
氮气密度远低于原油和水,若注入井中形成人工气顶,岂不是正好将“阁楼油”从顶部逼出?
这一猜想在2012年4月迎来首次验证——TK404井,这口位于残丘斜坡、钻遇缝洞体边部的老井,被选为首个“吃螃蟹者”。累计注入液氮755立方米后,首周期产油2659吨,实践证明“阁楼油”真实存在,也证明氮气能把它“请”出来。
织网:从“单打独斗”到“集团作战”
单井注气能解一时之困,要规模应用,必须织一张地下大网。
油田技术团队依托三维地质建模与油藏数值模拟技术,对剩余油展开“CT式”精细扫描,建成39个重点开发单元全覆盖地质模型,缝洞识别吻合精度达81%。

7月12日,西北油田注氮气现场。潘阳秋摄
一张覆盖11个主力区块、联动2000余口注采井的巨型井网就此铺开,“一注多采、高注低采、分区配气、动态调参”的开发模式应运而生。
T402井是这张大网的生动案例。这口典型风化壳岩溶残丘井,前期遭遇水窜,团队构建“高注低采”气驱井网,氮气从高处注入,将原油驱向低处生产井,井组3口井相继受效,日增油51吨。
区块注气控制程度由46%跃升至79%,方气换油率稳定在0.4吨以上,单元注气有效率保持在80%以上。
地面保障同步升级:2座集中制氮注气站日产百万立方米氮气,纯度99.99%,长周期注气能力提升2倍,综合成本下降20%。
井下则针对5500米至7000米超深井的高温、高腐蚀极端工况,规模化应用耐蚀合金油管与防腐封隔器一体化防护工艺,单井检管费用平均节约500万元。
精算:在气窜与效益之间拿捏分寸
规模扩大的同时,挑战也如影随形。
氮气沿着裂缝“抄近路”直奔采油井,气窜导致驱油效率骤降;部分低效井注气量大、增油少,经济效益亮起红灯。
西北油田的选择是:不回避,用技术和管理精细博弈。针对气窜,技术团队打出“氮气+泡沫封堵”组合拳。
西北油田研发的新型聚合物起泡剂,可封堵气窜通道,保障注入氮气继续驱替顶部剩余油。
新型聚合物起泡剂在高温下表现强悍,TK647井实施复合泡沫驱后,邻井相继增油超4000吨。
目前,复合泡沫驱累计实施40井次,措施有效率80%,累计增油12.8万吨。
在效益端,油田建立注气井分级评价机制,常态化整治低效井,年均关停调整50井次以上,将氮气资源向高效井组倾斜,无效注气损耗大幅压缩。单井注气施工成本从初期550万元降至80万元,注气板块累计降本超1.15亿元。
从一口井的探索,到百万吨级的规模建产,从粗放注气到精细堵调、效益分级,西北油田用14年时间,走出一条创新驱动发展之路。
“将持续优化氮气泡沫复合驱与缝洞堵调工艺,深挖老区块剩余油潜力,为油田高质量可持续发展提供坚强支撑。”西北油田开发管理部经理何世伟表示。
责任编辑:高泽斌
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